樊庆缘
- 作品数:7 被引量:17H指数:3
- 供职机构:低渗透油气田勘探开发国家工程实验室更多>>
- 相关领域:石油与天然气工程环境科学与工程更多>>
- 可快速回用的防冻压裂液体系研究及应用被引量:3
- 2021年
- 针对苏里格气田压裂液返排液处理速度低且成本高,特别是在冬季施工中因温度低引起的液体性能不稳定和回收利用困难,造成整体回收利用率低的问题,通过对聚合物压裂液体系添加高价阳离子屏蔽剂,提高体系耐盐性能,使现场返排液仅需要简单快速的过滤处理即可满足水质要求;同时对易受低温影响的液体添加剂加入防冻剂,将冰点降至-10℃以下,抑制低温下因絮凝、结晶析出导致的有效含量降低,满足冬季施工要求;形成的可快速回用压裂液体系耐盐达到45 000 mg/L以上,岩心损害率为12.22%,耐温耐剪切性能和破胶性能良好,并建立了返排液快速处理回用的施工流程。在苏里格气田成功开展了8口井现场应用,返排液整体回用率达到73.0%,平均无阻流量达到18.4×104m3/d,取得了显著的重复利用和增产改造效果。
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- CQ-RP140可回收低聚物压裂液在长庆气田的应用被引量:1
- 2018年
- 针对长庆气田现场压裂返排液处理难题,文章以聚合物压裂液为研究对象,室内研发形成CQRP140可回收低聚物压裂液体系。该体系耐温超过140℃,具有低残渣、低伤害、可回收、可连续混配的技术特点,满足长庆气田清洁化生产和压裂施工需求。在靖边、苏里格气田累计完成现场应用89口井(326层/段),取得了良好的增产改造效果,且回收利用返排液17 700 m^3,有效减少了现场返排液处理量,节省了清水用量,通过室内优化完善,形成了适用于长庆气田不同区块、不同工艺的压裂液体系,为长庆气田清洁化生产提供了技术支撑。
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- 关键词:可回收压裂液
- 可回收聚合物压裂液体系及其性能研究被引量:8
- 2017年
- 为建立压裂返排液的重复利用技术,以聚合物(部分水解聚丙烯酰胺)、助排剂(氟碳表面活性剂)、黏土稳定剂(小分子阳离子聚合物)和有机金属交联剂为原料制得一种可由压裂液返排液配制的可回收压裂液体系,比较了用清水和破胶液(模拟现场返排液)配制的压裂液的各项性能。结果表明,部分水解聚丙烯酰胺在水中溶解迅速,可以满足现场连续混配施工;用清水配制的压裂液耐温(105℃)耐剪切性和剪切恢复性较好,常温下的黏度损失率为57%;压裂液弹性良好;同条件下与清水相比压裂液摩阻降低率大于40%;压裂液在95℃下可彻底破胶,破胶液黏度小于5 mPa·s,残渣含量为11.7 mg/L,对岩心基质渗透率的损害率为10.94%。在破胶液中添加0.12%稳定剂即可作为配液水重复利用,破胶液配制压裂液的各项性能与清水配制压裂液的相当,可以满足现场压裂施工的需求。
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- 关键词:部分水解聚丙烯酰胺压裂液重复利用
- 靖边上古定向井暂堵控流分层压裂技术实践
- 2023年
- 针对靖边气田上古生界部分气井主力气层发育大段厚砂体,不同层位存在物性和应力差异,且层间隔层薄,无法实现机械封隔分层压裂的部分储层。本文提出暂堵控流分层压裂技术,利用柔性绳结暂堵球封堵率高、耐高温、可降解等特点,实现对目的层的化学封隔精细分层改造。以靖边气田一口定向井为目标井,优选了柔性绳结暂堵球,确定了性能参数指标,完成了工艺参数优化和压裂现场试验,并结合压降曲线的FracPT软件分析和偶极声波裂缝监测结果,对该技术的实施效果进行了分析评价。
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- 关键词:分层压裂
- 高强度可降解暂堵剂开发与应用研究
- 针对油井重复酸压改造过程中暂堵剂存在强度低、降解性差的问题,采用水溶液自由基聚合法,制备了一种高强度可降解颗粒暂堵剂DJW。优化了暂堵剂配方,评价了最优配方暂堵剂DJW的降解性、抗压性及封堵性能,并在长庆油田低产低效区块...
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- 关键词:降解暂堵剂性能评价
- 姬塬油田含油污泥用于调剖的可行性研究被引量:1
- 2016年
- 室内对姬塬油田含油污泥的组成、固相矿物成分和粒径分布进行了测量和分析。结果表明:含油污泥的固相含量达到29.87%,固相主要由赤铁矿、硫酸铅和硬石膏等矿物成分组成,固相颗粒粒径主要分布在5μm^50μm,平均粒径累积分布值d90平均为31.4μm。分析了姬塬油田主要储层的物性特征,对污泥固相颗粒粒径与地层孔隙匹配性进行了研究,结果表明侏罗系延9层与含油污泥粒径匹配性较好,可实现对地层深部的有效封堵。
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- 关键词:含油污泥匹配性
- 注水井疏水降压增注液体系的研究与应用被引量:5
- 2017年
- 为解决长庆油田Y19区块注水井普遍存在的长期高压欠注和措施有效期短的问题,通过开展岩石矿物成分、储层敏感性、地层流体与注入水的配伍性等分析实验,找出了引起注水井高压欠注的主要因素,分别是储层敏感性、注入水引起的润湿反转及化学结垢堵塞。对此,室内研发出一套由低伤害酸液、硫酸盐垢解除剂、纳米疏水材料段塞组成的疏水降压增注液体系。该体系能够有效解除化学结垢堵塞,改善岩石表面润湿性,降低水驱毛管阻力,从根本上解决了引起注水井高压欠注的主要矛盾。已完成的2口现场试验井均达到配注要求,且注入压力下降均超过2 MPa,累计增注8 077m^3,较常规措施有效期延长4个月以上,取得了较好的应用效果,同时也为低渗透油田降压增注作业提供了一种有效的技术手段。
- 樊庆缘樊庆缘武龙